从励磁机端轴承各点的垂直振动可以看出,1点和2点、3点和4、1´点和2´点、3´点和4´的振动差14μm左右。并且,轴承座各点的振动越靠近底板基础越大,轴承中分面1、2点比轴承定点大10μm,轴承座底脚3、4点比1、2点大6μm,底板振动更达72μm。这说明基础不稳,轴承座的支承刚度分布不均是造成轴向振动大的主要原因。后来打开轴承座底板下的二次灌浆混凝土,发现底板下的垫铁位置不合理,在轴承座底下沿转子轴系两侧没有垫铁支承,所以轴承座轴向刚度很低,产生较大的轴向振动。这样,在轴承底下两侧增加了两块垫铁,使基础支承稳定,提高轴承的轴向刚度,解决了轴向振动大的问题。励磁机端轴承的轴向振动由72μm降到19μm。