转子在加工装配过程中,存在各种配合间隙,特别是零部件的径向间隙对动平衡可能产生大的影响。比如,在200MW汽轮机低压转子的末级叶轮的动平衡试验,在第3次车*升速到2500r/min时。振动显著增大。A端轴承振动从3.6μm变到16.7μm,B端轴承振动从2.5μm变到25μm,相位变化不大。停机检查未发现任何其他问题。再次开车运转与上一次运转的振动值比较基本不变,而与前一次运转的振动值比较变化较大。这就是由于转速不到,离心力不够,装配中存在微笑间隙的零部件未甩到位,一旦转子在升速过程中振动没有发生突变,也可能存在零部件甩不到位的情况。